今年汛期以来,由于机组AGC投省调侧,负荷调整频繁,加之密封老化,田湾河公司金窝2号机组喷针折向器渗漏量较正常有所加大,呈线性漏水。因汛期持续高负荷运行,暂不具备停机处理条件,检修人员在球阀层漏油箱旁临时串增了一个柴油桶,以增加渗漏油、水的临时储存容量,同时发电部每日定时排水,按期抽油,确保漏油箱油位在正常范围。
但到了9月底,渗漏管漏水量突然加大,在每日晚间运行人员巡检排水后,凌晨4点左右漏水再次达到漏油箱高液位报警位置,若不及时排水,箱内积油有可能满溢外泄,进入尾水造成环保事件,但若长期半夜进厂房排水,势必会影响第二日运行工作开展。
面对两难困境,公司一线生产员工积极发挥主观能动性,将创新思维充分运用到实际工作中。通过细致观察漏水情况,总结规律,运行人员发现:渗漏管路主要以漏水为主,漏油极少,如果将柴油桶底部排水软管出口提升至一定高度(如柴油桶中高段位置),超过此高度的水可自动排出,依据油比水轻及联通器原理(油浮于水上面,无法通过柴油桶底部孔到排水口溢出),即可达到只排水不排油的目的。以此同时,远控值班人员辅以工业电视监视及监控数据对比,确保即使出现大量漏油的意外情况也能及时发现,切实防范环保事件的发生。
此想法一经提出,立即获得检修专业人员的高度认可,试实施以后,经过一个轮值的观察,效果良好。此办法既保障了机组高负荷长期运行,也临时解决了漏水增大,需人为夜间排水难题。
一直以来,田湾河公司围绕安全生产、经济调度等内容,激发员工创新创效的积极性和主动性。全体员工亦在工作中积极响应,充分发挥主观能动性,勤观察、多思考,以问题为师,研学并举,努力为公司安全经济生产贡献力量。