2011年峨铁公司中碳锰铁浇铸采用新工艺,并实行了产业化,各项指标均取得了良好效果。2011年总共实现中碳锰铁锭模浇铸产品7411吨,减少786吨中锰铁面子,即节约重熔电能770956kwh,折合节约标煤94.7吨,折合每吨中碳锰铁商品电耗下降112kwh,产品面子率从16.87%下降到7.22%,增加销售收入686万元,减少面子的循环回炉处理成本102万元,创净效益96万元。
以前峨铁公司和全行业中碳锰铁生产通常采用砂模浇铸,一炉铁浇铸成一块,浇铸出来的产品厚度达到300毫米至500毫米,产品致密度高韧性好,加工破碎性能差,需要冷却1.5小时以上,冷却凝固后再精整去除黄沙和炉渣,再机械破碎到粒度在10毫米至70毫米的合格粒度商品,破碎产生的综合面子率达到16%以上。而每吨面子的回炉重熔处理成本约为1300元,每吨面子重熔只能回收产品约86%、回收富锰渣约10%,直接锰损失约4%。为了突破这种传统浇铸工艺的瓶颈,峨铁从2011年4月开始,在公司试验1号炉和1号电炉等电炉开展了中碳锰铁锭模浇铸新工艺产业化,并取得了良好效果。中碳锰铁锭模浇铸新工艺采用“梯田流水”式的薄浇铸、人力加工破碎的新技术,合金脱模容易,在短时间(5至10分钟)就能取铁作业,产品破碎难度大大降低,比2010年传统锭模浇铸的中碳锰铁加工面子率下降了9.65个百分点,降低到7.22%,节能降耗创效效果明显。据了解,2012年1至2月份,峨铁中碳锰铁生产持续推广生产工艺,已产出中锰产品1418吨,减少面子136吨,节约面子重熔成本创效182680元。(凌志海)